最新的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》使火電廠開始了大規(guī)模的環(huán)保改造,但成本壓力和技術(shù)瓶頸成為它們在改造過程中普遍面臨的難題。
進入四月,火電企業(yè)相繼公布2013年一季度業(yè)績。從已公布的數(shù)據(jù)看,火電一改前幾年接連虧損的境遇,出現(xiàn)了較高的利潤增長。
持續(xù)低迷的煤價,似乎給了電力行業(yè)一個徹底翻身的機會。國電電力(股票代碼:600795)4月11日發(fā)布2013年第一季度報告,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤14.22億元,同比增長384.34%。
較高的利潤增長,使火電廠生產(chǎn)經(jīng)營部的壓力驟減。但對于安全環(huán)保部的工作人員來說,壓力卻與日俱增。在記者對多家火電廠進行走訪的過程中發(fā)現(xiàn),一年多前電廠普遍反映的問題是煤價上漲太快;“市場煤,計劃電”,以致企業(yè)虧損嚴(yán)重,而目前的焦點則是環(huán)保改造帶來的壓力。
此前全國范圍的霧霾事件,再一次將火電企業(yè)推向風(fēng)口浪尖?;痣娛欠袷强諝馕廴镜淖锟?zhǔn)?雖然業(yè)內(nèi)尚存爭議,但不容置疑的是,公眾對于火電環(huán)保的關(guān)注度愈加提高,對火電廠的環(huán)保、減排要求更加嚴(yán)苛。
2012年1月1日起,我國開始實施《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,這被稱為“史上最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)”。按照標(biāo)準(zhǔn),自2014年7月1日起,現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C對煙塵、SO2、NOx和煙氣黑度必須達到排放標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)公布后,國內(nèi)火電廠被迫投入到對火電機組進行大規(guī)模煙氣脫硫、脫硝設(shè)施的改造工作中。
如今,已過將近一年半,離最后的強制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)日期也只剩一年多時間。雖然多家火電企業(yè)均表示,能夠在最后期限前提前完成各項環(huán)保設(shè)施的改造,但對于改造以及運行過程中的壓力,尚存在抱怨。
成本壓力
天津國電津能熱電有限公司(又名天津東北郊熱電廠,以下簡稱“津能熱電廠”)位于天津市東麗區(qū),由國電華北電力有限公司和天津市津能投資公司共同投資組建,裝機容量為66萬千瓦(2×33萬)。
津能熱電廠于2007年11月開工建設(shè),2009年底投產(chǎn)發(fā)電。相比老電廠,其廠區(qū)環(huán)境呈現(xiàn)出現(xiàn)代化電廠的特色。因為“煙塔合一”技術(shù)的應(yīng)用,使得廠區(qū)內(nèi)甚至看不見火電廠的“煙囪”。
“目前,電廠各項排放指標(biāo),均能達到最新的火電排放標(biāo)準(zhǔn)。”津能熱電廠副總經(jīng)理席愛民對記者說,“這都是靠大量的資金投入,才能有的效果。”
據(jù)了解,津能熱電廠在其建設(shè)時就已安裝脫硝設(shè)施,是天津地區(qū)首個建設(shè)脫硝工程的電力項目。其采用煙氣SCR脫硝,安裝了低氮燃燒器,綜合脫硝效率達到70%以上。雖然每年可減排氮氧化物6000噸,達到了環(huán)保要求,但約7000萬元的總投資對于當(dāng)時的津能熱電廠來說,是一筆巨大的資金壓力。
席愛民告訴記者,津能熱電廠自2009年投產(chǎn)以來連年虧損,至2011年底已累計虧損上億元。雖然2012年盈利約1100萬,但只能彌補虧損資金的10%。
另一方面,則是環(huán)保設(shè)施運行成本的壓力。舉例而言,津能熱電廠自投產(chǎn)以來就實施了脫硝,直到2012年才拿到國家0.8分/千瓦時的補貼。“而且這0.8分錢的補貼,經(jīng)常不能及時到位。”津能熱電廠計劃營銷部一工作人員對記者直言。
按照電廠測算,脫硝的成本在1.2-1.3分/千瓦時,相當(dāng)于每千瓦時的電量需電廠自行投入0.4-0.5分。“去年光實行的脫硝成本,除去補貼的資金,我們廠約虧損1500萬元。”席愛民告訴記者。
對于環(huán)保改造和設(shè)施運行的壓力,并非只有津能熱電廠才有。同樣作為五大發(fā)電集團之一的大唐,其下屬的火電廠面臨同樣的境況。大唐國際發(fā)電集團一位不愿意透露姓名的工作人員對記者表示,大唐下屬電廠的脫硝成本,高的能達到1.5分/千瓦時,每度電的差額達到0.7分錢。
據(jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示,我國新建機組的平均脫硝成本約為1.2分/千瓦時,現(xiàn)役機組約為1.5分/千瓦時;一些特殊設(shè)計的機組,可能高于2分/千瓦時。“除了脫硫、脫硝設(shè)備改造時的一次性前期投入,后期巨大的運行成本,也是電廠最擔(dān)憂的費用之一。”上述業(yè)內(nèi)人士均對記者表示。
國電集團安全生產(chǎn)部主任王忠渠在接受記者采訪時,給出這樣一組數(shù)據(jù):按年利用小時5000和最低脫硝成本測算,扣除目前補貼后,國電集團現(xiàn)有脫硝機組(指3082萬千瓦)每年需要自身消化的運行成本高達6.1億元;預(yù)計到2015年,每年增加的運行成本將達到18億元。“對于如此高的運行成本,企業(yè)將難以獨自承受。”王忠渠說。
在記者的調(diào)查中發(fā)現(xiàn),由于連年虧損,一部分電廠甚至出現(xiàn)無力支付改造費用的現(xiàn)象,籌集資金成為電廠負(fù)責(zé)人的高壓任務(wù)。
技術(shù)瓶頸
距離2014年7月1日的強制執(zhí)行期限越來越近,多家火電廠負(fù)責(zé)人對記者表示,除了資金壓力外,環(huán)保設(shè)施改造的工期亦十分緊張。
據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的2012年度火電煙氣脫硫、脫硝產(chǎn)業(yè)信息顯示,2012年新投運火電廠煙氣脫硝機組容量為9000萬千瓦;截至2012年底,已投運火電廠煙氣脫硝機組總?cè)萘砍^2.3億千瓦,占全國現(xiàn)役火電機組容量的28%。
也就是說,除了新增的火電機組,尚有72%的現(xiàn)役機組需要在未來一年多時間內(nèi)完成全部脫硝改造。由于脫硫、脫硝的改造需要較長的周期,必須停機才能安裝設(shè)備,電廠只能在不影響發(fā)電的情況下,合理安排停機檢修的工期。
而另一個影響工期進程的因素,則是技術(shù)上的問題。據(jù)王忠渠介紹,目前脫硫普遍采用的石灰石—石膏濕法脫硫裝置,應(yīng)對原先的400mg/m3 的標(biāo)準(zhǔn),難度不大;但要符合400mg/m3 排放標(biāo)準(zhǔn),則有點力不從心。
“對煤質(zhì)比較好的地區(qū),實現(xiàn)的難度不大;但對于煤質(zhì)較差的地區(qū),尤其是西南等高硫煤質(zhì)地區(qū),采用目前的脫硫技術(shù)方法,達標(biāo)的難度就非常大。”王忠渠說,但是,目前還沒有成熟高效的脫硫工藝可供選擇,所以只能等科研機構(gòu)的技術(shù)研究。
據(jù)記者了解,在已經(jīng)安裝脫硫裝置的火電廠中,部分設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)故障,急待進一步改進。
同樣,對于除塵技術(shù),現(xiàn)役機組煙氣排放要達到新標(biāo)準(zhǔn),部分技術(shù)仍需要經(jīng)過實踐,并進一步檢驗。目前來說,我國大多數(shù)電廠采用的電除塵器均需進行改造。從效果上看,采用布袋除塵技術(shù)、電袋復(fù)合除塵技術(shù)或移動電極、高頻電源等新工藝,更利于減排。但由于缺乏廣泛的應(yīng)用,這些新技術(shù)還不穩(wěn)定,如布袋除塵出現(xiàn)多起短期運行布袋破損的情況。
對于脫硝技術(shù),目前,我國尚未徹底解決脫硝催化劑原料的技術(shù)瓶頸問題,脫硝催化劑及其原料仍需要大量進口。“脫硝催化劑本身就是新事物,配方工藝等技術(shù)在國內(nèi)一些地方還沒有完全消化吸收。”王忠渠坦言,電力企業(yè)也難以根據(jù)煙氣成分等科學(xué)選擇催化劑。
由于短時間內(nèi)集中大規(guī)模的脫硝改造,使得脫硝催化劑在國內(nèi)一度供不應(yīng)求。尤其是前兩年,因為對催化劑市場預(yù)估不足,部分電廠已經(jīng)完成了脫硝改造,卻因缺乏催化劑而無法運行。
“我國在較短時間內(nèi)對火電排放提出了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),這時,技術(shù)上的短板就暴露出來了。”上述大唐工作人員對記者說。
尤其對一些老電廠而言,根據(jù)目前的設(shè)備、技術(shù)工藝,節(jié)能減排能達到的效果似乎已經(jīng)到了頂端。津能熱電廠副總經(jīng)理、黨委書記趙勝軍告訴記者:“電廠每年都有減排和降低煤耗的指標(biāo),但是對于老電廠而言,達到現(xiàn)在的目標(biāo)已很困難。如果沒有新的技術(shù)跟進,要想進一步節(jié)能減排,就只能推倒重建了。”
“雖然受改造時間限制,但電廠仍要合理安排建設(shè)火電廠污染控制設(shè)備的時序,避免環(huán)保設(shè)施建設(shè)一哄而起、質(zhì)量下降,出現(xiàn)建成后未運行先改造的境況。”王忠渠建議道。
責(zé)任編輯: 江曉蓓